影響數(shù)控銑床(chuáng)加工精度案例分析

發表時間:2022/12/15 閱讀量:431 來源: 廣東國匠智控有限公司
數控銑床(chuáng)屬於精密設備,但是在使用過程中(zhōng)難免會遇到數控銑床加工精(jīng)度異常現象,影響產品的加工精度,形成這類故障的原因主要有四個方(fāng)麵:  1.係統參(cān)數發生變化或(huò)改動;  2.機床位置環異(yì)常;  3.電機運行狀態異常,即電氣及控製部分異(yì)常;  4.機械故障,如(rú)絲杠,軸承,聯軸器等(děng)部件。另外加工程序的編製,刀具的選擇(zé)及人為因素(sù),也可能導致(zhì)加工精度(dù)異常。  針(zhēn)對以上常見的故障,下麵根據案例一一進行分析及(jí)研(yán)究(jiū)  1.係統參數發生變化或改動導致加工精度異常  一台數控立式銑(xǐ)床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工批零件時,發現當班加工出來的零件均比要求(qiú)尺寸小(xiǎo)(X軸方向超差-0.03,Y軸方向(xiàng)超差-0.05),而該班之前的零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具均正常,檢查各(gè)軸反向間隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸間(jiān)隙為0.05MM。進一步了解(jiě)情況得知,原來前一天技術人員進行常規設備維護時,誤將(jiāng)反向間隙參數號1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸(zhóu)間隙30μm設成了3μm,Y軸間隙50μm設成了5μm,導致誤(wù)差的出現。  係統參數主要包括機床進(jìn)給單位、零點偏置、反向(xiàng)間(jiān)隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控係統,其進給(gěi)單位有公製和英製兩種。機床修理過(guò)程(chéng)中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處(chù)理完畢應作適時地調整和修改;另一方(fāng)麵,由於機械磨損嚴(yán)重(chóng)或連結鬆動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床(chuáng)加工(gōng)精度的要求。  2.機械故障導致的加工精度異常  案例一:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。一次在銑(xǐ)削模具過程中(zhōng),突(tū)然發現Z軸進給異常,造成至少0.3mm的切削誤差量(Z向過切)。調查(chá)中了(le)解(jiě)到:故(gù)障是突然發生的(de)。機床在點動、MDI操作方式下(xià)各軸運行正(zhèng)常,且回(huí)參考點正常(cháng);無任何報警(jǐng)提示,電氣控製部(bù)分硬故障(zhàng)的可能性排除。分(fèn)析認為,主要應對以下幾(jǐ)方麵逐一進行檢查。  (1)檢查機床正運行的加工程序段,特別是加工深度設定、刀具長度補償、加工坐(zuò)標係(G54~G59)的調用等,檢查(chá)後並無異常。  (2)在點動方式下,反(fǎn)複運動Z軸,經過視、觸、聽對其(qí)運動狀態診斷(duàn),發現Z向運(yùn)動聲音並無異常。  (3)檢查機床Z軸精度。用手(shǒu)脈發生器移動Z軸,(將手(shǒu)脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百(bǎi)分表觀察(chá)Z軸的(de)運動情況。在單向運動精度保(bǎo)持正常後作為起(qǐ)始點的正向運(yùn)動,手脈每變化一步(bù),機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機運行良好(hǎo),定(dìng)位(wèi)精度良(liáng)好。但在反向運動時,發現明(míng)顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配合百分表反(fǎn)複(fù)測量得到Z軸(zhóu)的反向間隙為0.25MM,修改係統1851號參數進行Z軸反向間隙補償,再用百分表測量Z軸反向間(jiān)隙,間隙消除,故障初步排除(chú)。  (4)進行試(shì)加工(gōng)驗證。再加工後發現,Z軸誤差依然存在,誤差值約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在機械故障。  (5)檢查Z軸連結機構。經(jīng)檢查發現Z軸絲杆的(de)緊固螺母有鬆動跡像,造成Z軸絲(sī)杆軸向竄動(dòng),以致誤差的出現。調緊螺母(mǔ),注意(yì)鬆(sōng)緊程度,過鬆會有反向間隙,過緊會使絲杆受力過大,造成振動。再次修改係統1851號參(cān)數進行(háng)Z軸反向間隙補償,以致間隙消除。試加(jiā)工後,故障排除。  案例二(èr):一(yī)台GSVM6540A立式加工(gōng)中心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方形模坯時,發現Y軸方向寬度的精度異常,實測(cè)尺寸(cùn)比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測值要比左端的小,但X軸方向(xiàng)的長度精度正常(cháng)。分析步驟如下:  (1)首先檢查零件的CAD造型及(jí)加工程序,均無發現錯誤。  (2)用百分表(biǎo)檢查Y軸精度,發(fā)現Y軸定位精度良好。由可知誤差是在有載荷的情況下才(cái)出現的。分析可知(zhī),故障原因有二(èr):一是Z軸導軌線條鬆,二是X導軌線(xiàn)條鬆。根(gēn)據(jù)零件實測值右端比(bǐ)左端小的特點初步認(rèn)定故障是由X導(dǎo)軌右邊的線條鬆動(dòng)造成的。  (3)拆缷X軸右邊防護(hù)罩,觀(guān)察X導軌右(yòu)邊的線條,發現果然有鬆動的跡像(xiàng)。  (4)調緊導軌線條後(hòu)試加工(gōng),精度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電(diàn)機運行異(yì)常  一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係(xì)統(tǒng)。在(zài)加工完一模具零件後,用量具測量發現X軸尺寸超(chāo)差-0.05MM左右。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存(cún)在不穩定現象。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感(gǎn)覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明(míng)顯。  分析認(rèn)為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二(èr)是X軸電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係統的參數功能,對電機進行調試。首(shǒu)先對存在的間隙進行了補償;調整(zhěng)伺(sì)服增益參數及N脈(mò)衝抑製功能參數(shù),X軸電機的抖動消除,機床加(jiā)工精度恢複正常(cháng)。  4.機床位置環異常或控製邏輯不妥導致加工精度異常  一台TH61140鏜(táng)銑床加工中心,數控係統為FANUC18i,全閉環控製(zhì)方式。加工過(guò)程中(zhōng),發現該機床Y軸精度異常,精(jīng)度誤差*小在0.006mm左右,*大誤(wù)差可達到1.400mm。檢查中,機床已(yǐ)經按照要求設置了G54工(gōng)件(jiàn)坐標係。在MDI方式下,以G54坐標係運行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;,待機床運行結(jié)束後顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄下該值。然(rán)後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任(rèn)意位置,再次在MDI方式下執行上麵的(de)語句,待(dài)機床停止後,發現此(cǐ)時(shí)機床機械坐標數顯值為“-1046.992,同第一次執行後的數顯示值相(xiàng)比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的(de)位置,反複執行該語句(jù),數顯的示值不定。用百分表(biǎo)對Y軸(zhóu)進(jìn)行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出(chū)的誤差基本一致,從而(ér)認為故障原因為Y軸重複定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定(dìng)位精度進(jìn)行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及係統參數等有(yǒu)問題,但為什麽產生如此大的誤差,卻未出現相應(yīng)的報警信息呢?進一步檢查發(fā)現,該軸為垂直方向的軸,當Y軸鬆開(kāi)時,主軸箱向下掉,造成了(le)超差(chà)。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸鬆(sōng)開時,先(xiān)把Y軸使能加載(zǎi),再把Y軸鬆開;而(ér)在夾緊時,先把軸夾緊(jǐn)後(hòu),再把(bǎ)Y軸使能去掉。調整後機床(chuáng)故障得以解決(jué)。 如果在使用中發現任(rèn)何異常現(xiàn)象,請及(jí)時和廠家(jiā)售後服務聯係(xì),在技(jì)術人員的指(zhǐ)導下(xià)完成操作。東莞市國匠智控有限公司是一家股份製公司,旗下有 眾創為智控科技有限公(gōng)司,景哲(zhé)機電有限公司(sī),子帆機床服務公司 ,專注(zhù)於數控設備的生產',銷售,研發,整機配套,和代(dài)工服務為一體的高薪技術(shù)企業。
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