影響數控銑床加工精度案例分析
發表(biǎo)時間:2022/12/15
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來源:
廣東國匠智控有限公司
數控銑床屬於精密設備,但是在使用過程中難免會(huì)遇(yù)到數控銑床加工(gōng)精度異常現象,影(yǐng)響產(chǎn)品的(de)加工精度,形成這類(lèi)故障的原因(yīn)主要有四個方麵(miàn): 1.係統參數發生變化或改動; 2.機床位置環異常; 3.電機運行狀態異常,即電氣及控製部分異常; 4.機械故障,如絲杠,軸承,聯軸器(qì)等部件。另外加工程序的編製,刀具的選擇(zé)及人為(wéi)因素(sù),也可能導致加工精度(dù)異常。 針對以上常(cháng)見(jiàn)的故障(zhàng),下麵根據案例一(yī)一進行分析及研(yán)究 1.係統參數發生變化(huà)或改(gǎi)動導致加工精度異常 一台數(shù)控立式銑床,配置(zhì)FANUC0i-MC數控(kòng)係統。在加工批零(líng)件時,發(fā)現當班加工出(chū)來的(de)零件均比要求尺寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方向超差-0.05),而該(gāi)班(bān)之前的零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具均正常,檢查各軸反向間隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸間隙為(wéi)0.05MM。進一步了解情況得知,原來前一天技術人員進行常規設備維護時,誤將反向間隙參數號1851的(de)單位(wèi)μm當成了10μm,結果將X軸間隙30μm設成(chéng)了3μm,Y軸間隙(xì)50μm設成了5μm,導(dǎo)致誤差的出現。 係統參數主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如(rú)SIEMENS、FANUC數(shù)控係統,其進給單位有公製和英製兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響到零(líng)點偏置和間隙的變化,故障處理完(wán)畢應作(zuò)適時地調整和修改;另一方麵,由於機(jī)械磨損嚴重或連(lián)結鬆動也可(kě)能造(zào)成參數實測值的(de)變化,需對參數做相應的修改才能(néng)滿足機床加工精度的要求。 2.機械故障(zhàng)導致的加工精度異常 案例一:一台GSVM6540A
立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。一次在銑(xǐ)削模具過(guò)程中,突(tū)然發現Z軸進給異常,造成(chéng)至(zhì)少0.3mm的切削誤(wù)差量(Z向過切)。調(diào)查中了解到:故障是(shì)突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正(zhèng)常;無任何(hé)報警提示,電氣控(kòng)製部分硬故障的可能性排(pái)除。分析認為,主要應對以(yǐ)下幾方麵逐一進行檢查。 (1)檢查機床正運行的加工程序段,特(tè)別是(shì)加工(gōng)深(shēn)度設定、刀具長(zhǎng)度補償、加工坐標係(G54~G59)的調用等,檢查後並無異常。 (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音(yīn)並無異常。 (3)檢查(chá)機床Z軸精度。用手脈發生器移動(dòng)Z軸,(將手脈倍率(lǜ)定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的(de)運動(dòng)情況(kuàng)。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一(yī)步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機運行良好,定位精度良好。但在(zài)反(fǎn)向運動時,發現明(míng)顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配合百分表反複(fù)測量得(dé)到Z軸的反向間隙為0.25MM,修改係統1851號參數(shù)進行Z軸反向(xiàng)間隙補償,再用百分表測量Z軸反(fǎn)向間隙,間隙消除,故障初步排(pái)除。 (4)進行試加工驗證。再加(jiā)工後發現,Z軸誤差依(yī)然存在,誤差(chà)值約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在機械故障(zhàng)。 (5)檢查Z軸連結機構(gòu)。經檢查發現Z軸絲杆的緊固螺母有鬆動跡像,造成Z軸絲杆(gǎn)軸向竄動,以致(zhì)誤差的出現。調緊(jǐn)螺母,注意鬆緊程度,過鬆會有反向間隙,過緊(jǐn)會使絲杆(gǎn)受力過(guò)大,造成振動。再次修改係統1851號參數進行Z軸反向間隙補償,以致間隙消除。試加工後,故障排除。 案例二:一台GSVM6540A立式加工中(zhōng)心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方形(xíng)模坯時,發(fā)現Y軸方向寬度的精度異常,實測尺寸比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測值要比左端的小,但X軸方向的長度精度正常。分析步驟如下: (1)首先檢查零件的CAD造型及(jí)加工程序,均(jun1)無發現錯誤。 (2)用百分表檢查Y軸精度(dù),發現Y軸定位精度良好(hǎo)。由可(kě)知誤差是在有載荷的情況下才出現的。分析可知,故障(zhàng)原因有二:一是Z軸導(dǎo)軌線條鬆,二(èr)是X導軌線條鬆。根據零件實測值右(yòu)端比左端小的特點初步認定故障是由X導軌右邊的線條鬆動造成的。 (3)拆缷X軸右邊防護罩,觀察X導軌右邊的線條,發現果然有鬆動的跡像。 (4)調緊導軌線條後(hòu)試加工,精度正常,故障排除。 3.機床(chuáng)電氣參數未(wèi)優化電機運行異常 一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工完一(yī)模具零件後,用(yòng)量具測量發現(xiàn)X軸尺寸超差-0.05MM左右。檢查發現X軸存在一定(dìng)間隙(xì),且電機(jī)啟動時存在不穩定(dìng)現象。用手(shǒu)觸摸(mō)X軸電機時感覺電(diàn)機抖動(dòng)比較嚴重,啟停時不太(tài)明顯,JOG方式下較明顯。 分析認為,故障原因有兩(liǎng)點,一(yī)是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係統的參數(shù)功能,對電機進行調試。首先對(duì)存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈衝抑製功(gōng)能參數,X軸電機的(de)抖動消除,機床加工精度恢(huī)複正(zhèng)常。 4.機床位置環異常或控製邏輯不妥(tuǒ)導(dǎo)致加工精度異(yì)常 一台TH61140鏜(táng)銑床加工中心,數控係統為FANUC18i,全閉環控製方式。加工(gōng)過程中,發(fā)現該機床Y軸精度異常,精度誤差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐(zuò)標係。在MDI方式下,以G54坐標係運(yùn)行一段程序即(jí)“G90G54Y80F100;M30;,待(dài)機床運行結束後(hòu)顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄下該值。然後在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意(yì)位置,再次在MDI方(fāng)式下(xià)執行上麵的語句,待機(jī)床停(tíng)止(zhǐ)後,發現(xiàn)此時機床機械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992,同第一次執行後的數顯(xiǎn)示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反複執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢(jiǎn)測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從(cóng)而認為故障原因為Y軸重複定位誤差過大。對Y軸的反(fǎn)向間隙及定位精度進行仔細(xì)檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及係統參數等有問題,但為什麽產生如此大的誤差,卻未(wèi)出現相應的報警信息呢?進一步檢(jiǎn)查發現,該軸為垂直方向的軸,當Y軸鬆開時,主軸箱向(xiàng)下掉,造成了超差。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸鬆開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸鬆開;而在(zài)夾緊時,先把軸夾緊後,再(zài)把Y軸使(shǐ)能去掉。調整後機床故障得以(yǐ)解決。 如果在使用中發現任何異(yì)常現象,請及時和廠家售後服務(wù)聯係,在技術人員的(de)指導下完成操作。東莞市國匠智控有限公司是(shì)一家股(gǔ)份製公司,旗(qí)下有 眾創為智控科技(jì)有限公司,景哲機電有限公司,子(zǐ)帆機床服務公司 ,專注於數控設備的生產',銷售,研發,整機(jī)配套,和代工服務為一體的(de)高薪技術(shù)企業。
